
(湘乡市阳光运输有限公司整理提供)吊车工作中出现重载荷时,吊臂伸出无力,当伸缩克制阀手柄处于中位时,出现吊臂稳不住,缓缓回缩的故障,小吊车无法安全正常工作。检查外表管线接头等,未发现漏油,一般辨析论断为吊臂伸缩缸内活塞封闭件封闭不良,油液内泄造成。于是拆解吊臂伸缩包,改换封闭件,重装后试吊,故障依旧,未能排除。
操纵阀与伸缩液压缸之间装有平衡阀。平衡阀的油路,一端与操纵阀的一个口相连,另一端通过活塞杆内部油道与伸缩液压缸的无杆腔相通。操纵阀的另一个口通过活塞杆内油道与伸缩液压缸有杆腔相通,并与平衡阀克制油口相连。
当滑阀处于中位时两个口封闭,来自液压泵的工作油,通过驾驶阀流回油箱。驾驶阀的两个口与油箱相通,无克制压力,平衡阀处于倒闭状态。同时第一个口也封闭,从而将伸缩液压缸无杆腔内的油锁闭,使伸出的吊臂保持在臂长的某一位置,吊臂在重力作用下不能回缩。
若伸缩液压缸活塞封闭不良,第一个腔的压力油可窜入第二个腔,就是平衡阀倒闭,也会建立吊臂回缩。现伸缩液压缸内新换了封闭圈,封闭不良给予排除。
若平衡阀内的单向阀封闭不严,主柱塞滑阀措伤,封闭不严;或阀卡住不能回位落座等理由,不能闭锁,但因操纵阀口倒闭,吊臂也不应回缩。若同时第一个口倒闭不严,油液内泄,第一个腔将不能闭锁而导致吊臂回缩。
基于此辨析,按下列方法作进一步检查。将吊臂伸出并负重,使操纵阀处于中位,松开平衡阀至第一口曲管接头,排出余油后,至不再有油流出。观察吊臂,仍然继续回缩,而平衡阀无油继续排出,说明平衡阀倒闭严密,论断故障仍在伸缩液压缸内。
再次拆除吊臂伸缩缸,拉出活塞杆,查看封闭圈完好无损。经仔细检查,发现活塞端部有两处裂纹。第一处裂纹呈现松动下陷趋势。活塞杆端为组焊件,两处裂纹使无杆腔与有杆腔油路窜通。
在伸缩液压缸、吊臂及载荷重力作用下,第一个腔压力油经两处裂纹进入第二个腔,在通过活塞杆内油道流入操纵阀入口回油箱。修理人员装配时曾发现第二处裂纹,因不明白活塞杆油路构造,未作料理,致使换了封闭圈后也未能排除故障。将裂纹处焊接修复装配后,吊臂主动回缩,故障得以消除。